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煙臺工業(yè)污水處理粉末活性炭加藥裝置

簡要描述:煙臺工業(yè)污水處理粉末活性炭加藥裝置
粉末活性炭投加裝置-印染污水處理加藥裝置?相關研究人員采用缺氧好氧混凝沉淀亞濾富氧生物炭工藝處理漂染廠印染廢水處理。廢水的進水COD600~1200mg/L、色度300~600倍、pH11~13,混凝沉淀的藥劑采用FeCl與NaOH,亞濾利用陶粒微孔分離細小大分子的機理去除難處理的有機物,富氧生物炭工藝利用生物炭對低濃度的有機物進行吸附。工程運行結果表明,其中

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品牌其他品牌加工定制
操作類型自動動力類型電動
應用領域醫(yī)藥,水處理,印染

煙臺工業(yè)污水處理粉末活性炭加藥裝置

 粉末活性炭投加裝置-印染污水處理加藥裝置?相關研究人員采用缺氧好氧混凝沉淀亞濾富氧生物炭工藝處理漂染廠印染廢水處理。廢水的進水COD600~1200mg/L、色度300~600倍、pH11~13,混凝沉淀的藥劑采用FeCl與NaOH,亞濾利用陶粒微孔分離細小大分子的機理去除難處理的有機物,富氧生物炭工藝利用生物炭對低濃度的有機物進行吸附。工程運行結果表明,其中的缺氧好氧對COD的去除率達到50%

吸附性質(zhì)是活性炭的首要性質(zhì)?;钚蕴烤哂邢袷Яs無規(guī)則地排列的微晶,在活化過程中微晶間產(chǎn)生了形狀不同、大小不一的孔隙。按IUPAC方法分:微孔小于1.0nm、中孔1~25nm、大孔大于25nm。活性炭微孔的孔隙容積一般只有0.25~0.9Ml/g,孔隙數(shù)量約為1020個/g,全部微孔比表面積約為500~1500㎡/g,也有稱高達3500~5000㎡/g的。這些孔隙特別是微孔提供了巨大的表面積。
  活性炭幾乎95%以上的表面積都在微孔中,因此微孔是決定活性炭吸附性能高低的重要因素。中孔的孔隙容積一般約為0.02~1.0mL/g,比表面積可達幾百平米,能為吸附物提供進入微孔的通道,又能直接吸附較大的分子。大孔的孔隙容積一般約為0.2-0.5mL/g,比表面積約0.5~2㎡/g,其作用一是使吸附質(zhì)分子快速深入活性炭內(nèi)部較小的孔隙中去;二是作為催化劑載體,作為催化劑載體時,催化劑只有少量沉淀在微孔內(nèi),大都沉淀在大孔和中孔之中。

  相關研究人員采用缺氧好氧混凝沉淀亞濾富氧生物炭工藝處理漂染廠印染廢水處理。廢水的進水COD600~1200mg/L、色度300~600倍、pH11~13,混凝沉淀的藥劑采用FeCl與NaOH,亞濾利用陶粒微孔分離細小大分子的機理去除難處理的有機物,富氧生物炭工藝利用生物炭對低濃度的有機物進行吸附。工程運行結果表明,其中的缺氧好氧對COD的去除率達到50%,亞濾富氧生物炭工藝對COD的整的去除率達到65%,對色度的去除率達到75%,活性炭更換周期長,文獻中的處理*.7元/m?廢水,但沒有提供具體的工藝參數(shù)與運行情況。
  
  氣浮使用的藥劑為聚鋁,設計停留時間為60min,其中反應段時間為10min。沉淀段水力停留時間為1h,生物炭池內(nèi)進行曝氣,氣水比為5:1??偱欧趴谒|(zhì)能穩(wěn)定達到《廢水綜合排放標準》(GB8978—96)一級排放標準,工程投資費用為960元/m?廢水,當時的運行費用為2.04元/m?廢水。其處理工藝流程如下圖所示。提出了由于氣浮水中存在的氣泡導致后段沉淀效果不佳,影響生物炭池??梢栽诔恋矶渭右粋€管道器,投加少量的高效混凝藥劑加強沉淀效果,減輕對生物炭池的影響。改造后可以形成了一個生化+二級物化+其他深度處理的工程措施,適應高濃度的印染廢水的處理。

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